【污水處理技術(shù)】高懸浮物酸性煤礦污水處理與工程應(yīng)用
礦井污水自井下水倉(cāng)抽出或經(jīng)排水平洞排出地面,取樣分析表明,污水pH值多在3.0~5.0之間,少數(shù)礦井因煤層含硫量高、井下存在火區(qū)或采空區(qū)積水等原因,pH值高達(dá)2~2.5,屬?gòu)?qiáng)酸性污水。同時(shí),由于大多數(shù)煤礦采用爆破采煤技術(shù),生產(chǎn)過(guò)程中將產(chǎn)生大量微小煤塵,這些煤粉塵進(jìn)入污水形成濁度極高的高懸浮物污水。SS(懸浮物)從300~1500mg/L不等,有的甚至高達(dá)3000mg/L以上。
上述情況表明,對(duì)于煤礦污水的處理,重點(diǎn)在于以下幾個(gè)方面:1)降低懸浮物含量;2)中和污水酸度,去除SO42-;3)去除污水中鐵、錳。在實(shí)際處理中,對(duì)于高懸浮物的強(qiáng)酸性廢水,處理工藝顯得較為欠缺。常規(guī)的“重力沉淀+石灰(或石灰石)”中和的方法常常難以達(dá)標(biāo)排放,處理后的污水仍將對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生較大污染。因此,對(duì)礦井高懸浮物酸性污水處理工藝的實(shí)驗(yàn)研究具有重要的應(yīng)用價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。
1、實(shí)驗(yàn)方法及工藝
1.1實(shí)驗(yàn)方法
為保障實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)實(shí)際應(yīng)用的指導(dǎo)性,實(shí)驗(yàn)選擇在煤礦現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行,直接使用礦井排出的高懸浮物酸性污水進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)?zāi)康脑谟谘芯扛鞴に嚟h(huán)節(jié)對(duì)污水SS、pH值調(diào)整的效果,以制定實(shí)際的應(yīng)用處理方案。實(shí)驗(yàn)在貴州省兩煤礦現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行,每個(gè)煤礦選取不同時(shí)間測(cè)試5次,取平均值作為結(jié)果進(jìn)行研究。
1.2水質(zhì)檢測(cè)
原水、中間取樣等的水質(zhì)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法進(jìn)行檢測(cè)。原水水質(zhì)(單位:mg/L)取樣點(diǎn)位置:污水地面排出口
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1.3工藝流程及說(shuō)明
實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)工藝流程:重力沉淀——中和處理——混凝沉降——過(guò)濾
工藝流程圖
(1)重力沉淀
酸性污水自井下水倉(cāng)或水源點(diǎn)排至地面貯水池,自然沉淀4h以去除大顆粒懸浮物。取上部澄清液作為監(jiān)測(cè)點(diǎn)A樣品。
(2)中和處理
使用化工雜質(zhì)泵將地面貯水池上部澄清液送入升流中和濾池,與濾池中CaCO3及MgCO3發(fā)生反應(yīng):
CaCO3+H2SO4=CaSO4+H2CO3
MgCO3+H2SO4=MgSO4+H2CO3
出水流入曝氣池經(jīng)曝氣后發(fā)生以下反應(yīng):
H2CO3=H2O+CO2
以上反應(yīng)使污水酸性得以中和處理并實(shí)現(xiàn)有效除Fe。取曝氣處理后水樣作為監(jiān)測(cè)點(diǎn)B樣品。
?。?)混凝沉降
取中和處理后的水200L進(jìn)入混凝反應(yīng)池,按比例加入PAC(5mg/L)+PAM(0.2mg/L),啟動(dòng)攪拌器以200r/min的攪拌速度攪拌3min,靜置20min。取上部澄清液水樣作為監(jiān)測(cè)點(diǎn)C樣品。
?。?)過(guò)濾
上部澄清液(取點(diǎn)C)自上而下進(jìn)入無(wú)煙煤-石英砂過(guò)濾池過(guò)濾后排出清水。取清水水樣作為監(jiān)測(cè)點(diǎn)D樣品。
1.4主要實(shí)驗(yàn)設(shè)備
1)中和濾池:直徑500mm,高1000mm。填料層厚度如下:卵石200mm,石灰石500mm(粒徑0.5~3mm,分為兩級(jí))。
2)曝氣池/混凝反應(yīng)池:直徑500mm,高1000mm。
3)過(guò)濾池:直徑500mm,高1000mm。采用無(wú)煙煤-石英砂濾料,無(wú)煙煤層厚度350mm,石英砂層厚度400mm。
4)水泵:化工雜質(zhì)泵15-80型。
5)風(fēng)機(jī):KL-350型。
6)實(shí)驗(yàn)污水處理量:0.5m3/h
2、實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
2.1實(shí)驗(yàn)結(jié)果
表原水水質(zhì)及處理結(jié)果(單位:mg/L)
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2.2實(shí)驗(yàn)過(guò)程分析
?。?)重力沉淀
重力沉淀主要是利用重力作用將污水中比水密度大的懸浮物顆粒沉降分離,但當(dāng)懸浮物濃度過(guò)高(如SS>500mg/L)的情況下,顆粒的沉降將受到其周?chē)w粒的影響,將發(fā)生分層沉淀、壓縮沉淀等受阻沉淀現(xiàn)象[2],沉淀速度降低,至使系統(tǒng)在規(guī)定處理時(shí)間內(nèi)難以達(dá)到良好的沉淀效果。而且在爆破采煤過(guò)程中產(chǎn)生的大量微塵(<10μm)進(jìn)入污水,也難以通過(guò)重力沉淀方式去除。
?。?)石灰石中和濾池+曝氣
常見(jiàn)的煤礦酸性污水處理中常使用加石灰乳液的方法進(jìn)行中和,該方法反應(yīng)速度快,但需配置一套復(fù)雜的消化及投配系統(tǒng),且對(duì)于強(qiáng)酸性、高鐵含量污水的處理產(chǎn)生的渣量大,清渣工作頻繁。曾有學(xué)者采用石灰石曝氣流化床對(duì)煤礦酸性污水處理進(jìn)行研究,取得了較好的實(shí)驗(yàn)效果,但實(shí)際應(yīng)用較為復(fù)雜。本實(shí)驗(yàn)采用升流中和濾池進(jìn)行處理,升流中和濾池具有濾速高(50~70m/h),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,處理寬容度大(H2SO4≯2000~3000mg/L),處理水量大(1.5~50m3/h)等特點(diǎn)。
實(shí)驗(yàn)在控制濾速的同時(shí)使用小粒徑濾料(0.5~3mm),廢水自下而上通過(guò)石灰石濾層,小粒徑濾料加速了中和反應(yīng)速度,有效的濾速控制既保障了充足的反應(yīng)時(shí)間,又不致使濾料表面形成CaSO4顆粒發(fā)生反應(yīng)速度減慢或阻塞濾層的情況。經(jīng)多次實(shí)驗(yàn)表明,通過(guò)濾池處理后的污水PH值=4.5~5.5,經(jīng)曝氣吹脫CO2后PH值=6~6.5,能充分滿(mǎn)足中和處理的要求。同時(shí),曝氣過(guò)程使空氣中O2更多地溶于水中,加快了Fe2+氧化為Fe3+的速度,隨著PH值的升高,F(xiàn)e2+、Fe3+絕大部分被去除。
?。?)混凝沉淀、過(guò)濾
煤礦污水中含有大量微小懸浮物煤粉及膠體微粒,常規(guī)方法難以有效去除。高分子有機(jī)混凝劑PAM具有較強(qiáng)的吸附架橋作用及網(wǎng)捕作用,與污水充分混合后,其高分子鏈能迅速形成“膠體-高分子-膠體”的絮凝體,在水中形成表面能及吸附能力強(qiáng)的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。這些網(wǎng)狀物在自身沉淀的過(guò)程中能夠網(wǎng)捕水中的膠體、泥沙和煤粉的微小顆粒、甚至有機(jī)物,形成較大的沉淀去除。同時(shí),高分子絮凝沉淀較無(wú)機(jī)混凝劑產(chǎn)生的沉淀比較,具有絮體緊密、污泥含水率低的特點(diǎn)。由實(shí)驗(yàn)可知,加入高分子混凝劑PAC+PAM后,SS除去效果明顯。
混凝沉降后的水通過(guò)“無(wú)煙煤-石英砂”雙濾料濾層的主要作用在于:1)去除混凝沉淀過(guò)程中未能去除的細(xì)小化學(xué)絮體;2)提高SS、濁度、BOD、COD、重金屬等的去除率。
通過(guò)實(shí)驗(yàn)可以看出,本環(huán)節(jié)工藝極大提高了SS的去除率,且對(duì)于COD的降低貢獻(xiàn)明顯。
3、結(jié)論
1)高懸浮物酸性礦井污水通過(guò)“重力沉淀——石灰石中和濾池+曝氣——混凝沉淀——過(guò)濾”的工藝處理后PH值、SS、總硫、總錳、CODCr等指標(biāo)已達(dá)到我國(guó)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求;
2)該工藝Fe2+、Fe3+均有較高的去除率(>99%);
3)該工藝對(duì)SS去除率高,尤其是對(duì)于高濁度污水(SS=500~2500mg/L)的處理效果明顯;
4)該工藝流程簡(jiǎn)單、操作管理簡(jiǎn)便、運(yùn)行穩(wěn)定可靠,出水清澈透明,能廣泛回用于煤礦生產(chǎn)過(guò)程,具有較大的實(shí)用推廣價(jià)值。
4、工程應(yīng)用
在實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上,該工藝已在貴州省某煤礦應(yīng)用成功,正在進(jìn)行廣泛推廣。實(shí)際應(yīng)用中,為節(jié)省場(chǎng)地,提高處理效率,便于管理,對(duì)工藝進(jìn)行了如下改進(jìn):
1)中和濾池設(shè)置反沖洗管道,防止因污水流速減緩時(shí)造成的濾池堵塞現(xiàn)象;
2)增加PH值調(diào)整環(huán)節(jié),加入少量石灰乳液對(duì)PH值進(jìn)行最終調(diào)整;
3)將“PH值調(diào)整-混凝-過(guò)濾”工藝合并設(shè)計(jì)在污水綜合處理器罐體中完成(處理能力:15m3/h),利用計(jì)量泵精確投藥,并使用靜態(tài)管道混合器充分混合污水與藥劑,以簡(jiǎn)化操作和管理,提高處理效率;
4)處理系統(tǒng)中增設(shè)污泥干化池,設(shè)備及沉淀池中產(chǎn)生的污泥排入干化池進(jìn)行干化處理。
處理后水樣經(jīng)測(cè)試SS=3~5mg/L,pH=6~7,CODCr=31,F(xiàn)e<0.8mg/L,Mn<0.5mg/L,總硫<0.8mg/L。實(shí)際處理效果已達(dá)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》要求。
5、處理成本分析
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